杨毅同志自“十一五”以来,坚持发展与节能减排并举,运用组织管理、宣传教育、技术改造等有效措施,在保证全厂安全和正常生产的基础上,节能工作取得了可喜的成效。

一、成立节能管理组织领导体系,保障节能工作顺利开展
一是成立瓮福磷肥厂节能管理领导小组,全面负责节能减排工作的部署、协调等工作;二是加强制度建设,结合国家相关规定,制订了《瓮福磷肥厂能源管理规定》、《水、电、汽管理办法》、《能源计量仪表管理标准》、《瓮福磷肥厂能源统计管理标准》等管理体系;三是落实节能指标考核,使各产品工序能耗与全厂员工绩效工资挂钩,推动全员节能。
二、加强学习,提高认识
在提升自身节能知识素养的同时,通过开展节能知识培训班、节能知识专题讲座、节能知识竞赛等活动提升员工节能技能水平;通过内部网络、宣传专栏、宣传标语等方式使全体员工了解企业、国家以及全球的能源储备情况,提高员工的节能意识;通过开展为节能献一策、提出合理化建议、金点子等活动凝聚全体员工的智慧,使全厂各生产环节的节能工作都不留死角,在全厂形成了人人愿节能、人人会节能、人人要节能的良好氛围。
三、强化落实,注重实效
为响应国家节能减排的号召,大力开展节能技改工作,取得了非常好的成绩。
1、硫酸二氧化硫主风机节能技改
原硫酸装置二氧化硫主风机由4400KW的电机驱动,能耗高,占该装置用电量的40%。经仔细论证后,把电机驱动改成了汽轮机驱动,经汽轮机做功后的低压蒸汽送到磷酸等装置实行梯级利用。改造后,硫酸产品电耗由130kWh/t降到了75kWh/t,一年可节约能源10806吨标准煤。
2、磷酸一铵装置和磷酸二铵装置氨蒸发器节能技改
原设计氨蒸发器所用热能为0.49MPa,155℃的低压蒸汽,每小时耗汽10吨以上。经仔细论证后,把磷酸装置浓缩过程中产生的95℃~100℃的热水作为氨蒸发器所需的热能进行工艺节能技改,此项技改实现了年节约能源7128吨标准煤。
3、HRS低位热能回收节能技改
硫酸装置干吸工段的浓硫酸温度在200℃以上,为了降温,用循环水换热后向大气排放,造成能源损失和环境污染。2011年,通过引进美国孟莫克先进技术,采用HRS锅炉吸收原干吸工段低位热能,成功实施了2×40万吨硫磺制酸低温位余热回收节能改造项目,该项目自2012年投入运行后,装置运行稳定,并顺利通过了青海省节能技术中心的节能量清算,全年回收低压蒸汽377268吨,折标煤33954吨。
4、电机变频节能技改和低压供电系统无功补偿
组织对全厂的电机和低压供电输出设备进行能耗分析,对生产中有富余能力的
36台驱动电机进行变频节能改造,并对10台低压供电输出设备实施了无功补偿,在降低了全厂的电能消耗的同时,也达到了提高系统供电质量的目的,全年可节约能源4458吨标准煤。
5、水回收利用
在全厂实现中水回收作为工业循环水使用,把生产过程中产生的酸性废水送到48公里外的矿山作为选矿生产用水,使得全厂年用水量从原来的1018万m3下降到现在的386.3万m3 ,同时实现了全厂污水零排放。攻克磷肥生产废水污染问题,2008年使瓮福(集团)率先在全国磷化工行业实现生产废水零排放。
自“十一五”以来,通过引进先进技术和自主技术创新,对全厂设备进行了大量节能技改,并对工艺进行优化,使全厂能源消费结构得到了很大的改变,并于2012年成功关停了两台75吨热电锅炉,产品工序能耗有了大幅下降。硫酸产品工序能耗从59.48kgce/t下降到46.95kgce/t,下降了20.89%;磷酸产品工序能耗从207.56kgce/t下降至195.62kgce/t,下降了5.8%;磷酸一铵产品工序能耗从115.84kgce/t下降到86.65kgce/t,下降了25.2%;磷酸二铵产品工序能耗从35.572kgce/t下降到34.04kgce/t,下降了4.8%。
在此过程中全厂共获得与节能有关的专利25项。杨毅同志本人获得技术创新成果奖15项,获得专利7项。
2012年,瓮福磷肥厂荣获人社部、国家发改委、环保部以及财政部联合评选和颁发的“十一五”全国节能先进集团殊荣,同时,瓮福磷肥厂生产的磷酸二铵产品在2012年6月中国石化行业协会组织的能效评比中,以274公斤标煤/吨P2O5的能耗水平排名行业第一,被树为2011年度全国磷化工行业磷酸二铵能效领跑者标杆企业。