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三钢集团提高二次能源回收利用率

——重点用能单位推进节能工作典型案例选编之一

2011-02-28

    三明钢铁集团公司(三钢集团)是福建省最大的钢铁生产基地和化肥生产基地。该集团积极研发和应用先进高效的节能新技术新工艺,整合利用炼钢和化工生产过程中的能源,促进资源节约和循环利用。2009年,通过强化二次能源回收、扩大二次能源用户、提高二次能源利用效率三个方面的工作,公司降低了吨钢综合能耗和生产成本,提高了能效。
    第一,公司设立了“提高焦炭干熄焦率和降低干熄焦烧损率”技术攻关项目组,研究解决干熄焦投产、运行过程中的技术难题。干熄焦工程2009年3月建成达产后,4—12月份干熄焦率达到94.22%,日均回收3.82MPa、450℃的中压蒸汽1165吨,平均吨焦蒸汽回收量达到468kg,达到国内同类型焦炉的先进水平。
    第二,通过技术攻关,解决了炼钢转炉煤气回收难题,大幅提高了煤气回收率。2009年吨钢转炉煤气回收量达到103.52 m3,达到全国先进水平。
    第三,促进集团内部能源整合,扩大煤气二次能源用户。三明化工有限责任公司(三化公司)整体划拨到三钢集团后,集团公司成立协调领导小组,解决二次能源送三化公司利用的问题。2009年度公司对三化公司吹风气回收锅炉、型煤烘干A塔热风炉、三化公司热电厂3#燃煤锅炉实施改造,使之成为三钢高炉煤气的缓冲用户。目前三化公司高炉煤气最大用量可达80000m3/h,有效缓解了干熄焦蒸汽并网后带来的公司煤气富余放散问题,也成为集团公司现阶段实现煤气实时平衡调度、减少煤气放散、提高能源综合利用效益的重要调节手段。
    第四,在提高二次能源利用率方面,集团公司成立了“提高无烟煤配比技术攻关”、“烧结料层减荷(支架支撑)工艺技术攻关”、“降焦比攻关”、“提高高炉系统水质、降低吨水电耗攻关”、“提高动能发电量攻关”等项目部,通过项目部运作管理,有效地提高了二次能源的利用率。2009年度,焦比指标降至368kg/吨铁,同比下降了6%,日均发电量达109.36万kwh,同比增加33%。
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